опыты: Таки yellow submarine!..
Автор: Юрий Смирнов [email protected]
Когда я учился в четвертом классе, отец сделал мне из фанеры резиномоторную подводную лодку по чертежам из
журнала "Моделист-конструктор". Лодка забавно ныряла на 50-100 см, проходила под водой метров десять, а потом
всплывала, когда завод резинового движка заканчивался. В общем, вы поняли, что к подводной технике я был неравнодушен
издавна...
Наткнувшись на "Нептуна" от компании Tanger Tiger - радиоуправляемую модель с
балластной цистерной и возможностью установки видеокамеры, - я крепко задумался. Водоизмещение лодки составляло около
0,008 т, то есть в ней можно было разместить, по моим прикидкам, нагрузку больше 1 кг. В общем, капитан Немо со своим
электрическим "Наутилусом" отдыхает. Не было у знаменитого капитана на лодке ни видеокамеры, ни
радиоуправления.
Верфь
Все субботнее утро я медитировал над содержимым коробки. Массивные
детали, очень много металла, вся конструкция собиралась на металлических винтах диаметром от 3 до 10 мм. Несущие
шпангоуты были изготовлены из толстенного массивного пластика.
Логика сборки
внутренней части оказалась проста. Электроника и другие агрегаты крепятся на переборки, которые потом по порядку
насаживаются на четыре стержня с резьбой. Расстояние между переборками регулируется проставками. Все это
"хозяйство" стягивается с двух сторон гайками.
Проблем со сборкой, в
общем-то, не возникло. Напрягало только безумное количество винтиков, шайбочек и прочей мелочи. Вся мелочевка разложена
по маленьким пластиковым пакетикам, пакетики подписаны, но найти нужный мудрено… Внимание! Достаточно потерять один
болтик из тысячи, чтобы полностью остановить сборку на стапеле!
Затянув последнюю
гайку, я облегченно вздохнул ("деталей вроде бы хватило"), закурил и стал любоваться произведением
технического искусства. Теперь надо было присоединить балластную цистерну - прорезиненный пакет желтого цвета, из
которого торчала силиконовая трубка, очень похожая на трубку от капельницы.
Трубка, однако, до помпы не дотягивалась. Оказалось, что помпу я закрепил на переборке
зеркально. Весь внутренний узел пришлось разбирать, перевинчивать помпу на переборке и собирать снова. Темп упал. Проект
стал неумолимо преображаться в долгострой…
Схема управления подводной лодкой очень
похожа на схему управления модели самолета [Производитель лодки компания Thunger Tiger долгое время специализировалась
на моделях самолетов, "Нептун" - первая модель лодки, которую они выпустили. Конструкторы не стали
разрабатывать специальный приемник, а решили адаптировать систему управления под имеющийся авиаприемник]: канал руля
высоты соответствует каналу руля глубины у субмарины (динамическое погружение), канал руля направления соответствует
каналу руля курса (вправо-влево). Сигнал управления помпой, которая качает воду в балластную цистерну (или откачивает из
нее), идет по каналу управления элеронами. Отклонил левый рычажок на пульте радиоуправления влево - всплываем, вправо -
погружаемся. Коренное отличие - в необходимости задавать направление вращения двигателя. Если винт самолета крутится
только в одном направлении, винт подводной лодки, чтобы она имела задний ход, должен уметь вращаться и в другую
сторону.
После зарядки аккумулятора начал тестировать электронику. Включил
передатчик и питание лодки. Помпа заработала, сервомашинка руля задвигалась… Ходовой двигатель и рули глубины не
работали. Я несколько раз повторил операцию включения-выключения - результат тот же. Попробовал в разных комбинациях,
меняя каналы. Никак. Двигатель работать не хотел.
На следующий день перезвонил
продавцу; на мое счастье в субботу в офисе оказался сотрудник, Владимир, который продиктовал мне правильное положение
всех разъемов. Оказалось, что в инструкции схема включения сервомотора глубины и регулятора хода неверна. На самом деле
разъемы надо зеркально перевернуть.
Я внес изменения в схему и, затаив дыхание,
повернул выключатель питания. Приводы задергались, я поддал газу, эффект - нулевой, двигатель опять не работал. Еще раз
поддал газку - что-то щелкнуло, и сигнальный светодиод в лодке погас. Выключив питание, я опять проверил все разъемы -
все было подключено правильно, еще раз включил - не работает ВООБЩЕ! К вечеру догадался проверить предохранитель. Ну
конечно, он-то и сгорел. Кстати, производитель вставил в лодку автомобильный предохранитель на 10 ампер (!). Огромное
ему спасибо, купить можно в любом магазине автозапчастей.
В общем, пришлось отправиться в офис продавца. На
следующий день лодку мне отдал технический консультант Никита, предварительно продемонстрировав работу электроники. ВСЕ
РАБОТАЛО, КАК НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ. На столе у Никиты лежало уже три подводные лодки.
- Никита, а чего тут еще одна лодка делает? - спросил я.
- А это мужик вчера купил, дома
распаковал, слегка обалдел от количества деталей. И сегодня привез назад, чтобы мы ему собрали…
- И во сколько ему
обойдется сборка?
- В тысячу с хвостиком.
Первые ходовые
Настала пора проверять
лодку на герметичность. Когда я окончательно закупорил "баллон" и начал тестировать все в уже собранном виде,
слетела внутренняя тяга руля глубины. Пришлось все разбирать и собирать снова. "Скоро смогу это проделывать на
время, - мелькнула мысль. - Как автомат Калашникова в школе, секунд за десять".
Испытание на герметичность,
как рекомендовалось в инструкции, было проведено в детской ванночке, куда лодка едва поместилась. Чтобы запечатлеть
исторический момент, дочь снимала первое погружение фотоаппаратом, а жена - с другой точки - на видеокамеру [Видеоролик
об испытаниях подводной лодки Вы сможете через некоторое время посмотреть на сайте "Компьютерры"]. Больше
всего меня волновала работа помпы, которую проверить на суше было невозможно. Я надавил на рычаг управления, двигатель
насоса заработал, сквозь прозрачный стакан корпуса было видно, как медленно надувается желтая "подушка"
(цистерна). Очень медленно лодка начала уходить под воду. Откачав воду из лодки, я вытащил ее из ванны. Можно было
выходить на "морские просторы".
Вода в местном пруду была достаточно прозрачной, желтая субмарина в ней
была хорошо видна. Минут десять погоняв ее около берега вперед-назад, сделал парочку кругов. Лодка прекрасно слушалась
руля. Когда она уходила чуть дальше от берега, ее скольжение по воде завораживало.
Полный
кайф…
Который закончился достаточно быстро. Я подвел лодку к берегу и решил заснять погружение. Нажал на
рычаг погружения, подождал пару минут, но "Наутилус" отказывался набирать воду. Пришлось лезть в пруд и
доставлять субмарину на берег. Мои худшие подозрения оправдались: в отсек ворвалась вода, грамм двадцать, меньше
"одинарного виски" по объему. Когда вода была удалена, лодка заработала. Оказалось, всему виной специальный
датчик сырости; при его срабатывании лодка всплывает, а электроника выключается.
Чтобы полностью перебрать лодку,
мне пришлось брать отгул. Процесс затормозился еще и из-за желания впихнуть в лодку видеопередатчик и камеру. В корпус
все поместилось отлично: передатчик был приклеен двухсторонним скотчем на аккумулятор под балластную цистерну, а камеру
на резиночках я привязал к переднему шпангоуту. Как только я собрал лодку… видеосигнал пропал, словно его и не было.
Опять разобрал, опять собрал, проверил питание видео - есть 13 В, подключил передатчик - нет изображения.
Жуть.